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氣動隔膜控制閥常見故障及原因分析

* 來源: * 作者: * 發(fā)表時間: 2020-10-27 0:39:01 * 瀏覽: 606
氣動膜調(diào)節(jié)閥在純堿行業(yè)中非常受歡迎。它可以與其他儀器一起使用,以在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)對過程參數(shù)(例如流量,液位,壓力,溫度以及其他介質(zhì),例如液體,氣體,蒸汽等)的自動調(diào)整和遠程控制。 。隨著企業(yè)自動化程度的逐步提高,分布式控制系統(tǒng)(DCS)等智能儀器在自動化領(lǐng)域的應(yīng)用越來越普遍。最佳的計算機控制將使生產(chǎn)獲得收益。在進行優(yōu)化時,控制系統(tǒng)的主要故障集中在調(diào)節(jié)閥上,調(diào)節(jié)閥是調(diào)節(jié)系統(tǒng)的終端執(zhí)行器。調(diào)節(jié)閥在控制流體流量的工作過程中接收控制操作信號,并根據(jù)控制規(guī)律實現(xiàn)流量調(diào)節(jié)。它是否敏感直接關(guān)系到整個控制系統(tǒng)的質(zhì)量。根據(jù)純堿行業(yè)控制系統(tǒng)的應(yīng)用統(tǒng)計,調(diào)節(jié)系統(tǒng)中約80%的故障是由調(diào)節(jié)閥引起的。因此,如何確保我廠的氣動膜片控制閥可靠,準確地運行是我們需要討論的一個非常重要的問題。 1.現(xiàn)狀調(diào)查我廠共有237個氣動膜片控制閥,特別是在重堿車間整個設(shè)備的核心部位廣泛使用。其中,碳化的三個氣體流量調(diào)節(jié)都使用氣動膜片控制閥。在純堿的生產(chǎn)過程中,由于氨鹽水的嚴重腐蝕作用,碳酸氫銨在25°C以下容易結(jié)晶,這會導(dǎo)致閥卡住,而不會因結(jié)疤,結(jié)晶和結(jié)垢而卡住。操作期間閥門的內(nèi)壁。由于動作緩慢或動作緩慢導(dǎo)致系統(tǒng)無法自動調(diào)節(jié)的現(xiàn)象更為普遍,占控制閥故障總數(shù)的50%,對生產(chǎn)的影響更大??刂崎y填料的老化和硬化會導(dǎo)致緩慢的閥作用或閥桿的作用。泄漏和其他故障占15%,由于隔膜損壞,漏氣或硬芯碎裂而無法調(diào)節(jié)閥,高達12%,由于定位器,減壓閥和執(zhí)行器腐蝕而導(dǎo)致的閥故障占10% 。其他控制閥發(fā)生故障的可能性為13%。 2.故障原因分析根據(jù)純堿生產(chǎn)現(xiàn)場多年使用的氣動薄膜調(diào)節(jié)閥的故障分析,常見的故障及其原因總結(jié)如下:2.1閥門不工作not1)由于調(diào)節(jié)器故障,調(diào)節(jié)閥無電信號。 2)由于氣源主管泄漏,氣門定位器沒有氣源或氣源壓力不足。 3)定位器的風(fēng)箱漏氣,定位器沒有氣源輸出。 4)調(diào)節(jié)閥膜片損壞。 5)閥門定位器有氣源,但由于閥門定位器中放大器的恒定孔被阻塞而沒有輸出,壓縮空氣中含有水和放大器球閥的積聚。 6)由于以下問題,盡管有信號和供氣,控制閥仍無法工作:①閥芯卡在襯套或閥座上;②閥芯脫落(銷釘斷裂);③閥桿彎曲④或執(zhí)行器故障:⑤反應(yīng)式執(zhí)行器的密封圈泄漏,⑥異物堵塞了閥門。 2.2閥門操作不穩(wěn)定1)由于過濾減壓閥的故障,氣源壓力經(jīng)常變化。 2)閥門定位器中的放大器球閥被顆粒或垃圾磨損,從而導(dǎo)致球閥未關(guān)緊,當氣體消耗增加時,將產(chǎn)生輸出振蕩。 3)定位器中放大器的噴嘴擋板不平行,擋板無法覆蓋噴嘴。 4)輸出管道泄漏。 5)執(zhí)行器剛度過小,液壓變化導(dǎo)致推力不足。 6)閥桿磨損。 7)管道振蕩或出現(xiàn)重新周圍的振動源。 2.3氣門作用緩慢1)氣門桿往復(fù)運動過程中的氣滯作用:①閥體內(nèi)存在泥漿或粘性介質(zhì),導(dǎo)致氣門堵塞或結(jié)垢;②PTFE填料變質(zhì)和變硬,或石墨潤滑劑石棉盤根已干。 2)閥桿向一個方向移動時動作緩慢:①隔膜泄漏并破裂,②執(zhí)行器中的“ O”型密封圈泄漏。當2.4閥完全關(guān)閉時,泄漏會很大。 1)閥芯被腐蝕和磨損。 2)閥座外圈的螺紋被腐蝕。 2.5閥不能達到全關(guān)位置1)介質(zhì)壓力差很大,執(zhí)行器的剛性太小。 2)閥體內(nèi)有異物。 3)套管燒毀。 2.6閥體的填料部分和密封部分泄漏1)填料蓋沒有被壓縮或弄平。 2)用石墨石棉盤根用潤滑劑擦干。 3)當使用聚四氟乙烯作為填料時,聚四氟乙烯會因老化而變質(zhì)。 4)墊片被腐蝕。 3.建立閥門大修機制。在日常生產(chǎn)過程中,調(diào)節(jié)閥的維護僅限于對閥進行故障排除。很少進行定期調(diào)整和定期維護,并且公司的測量管理規(guī)定中沒有這樣的規(guī)定。嚴格要求。實際上,閥門的故障源于許多不穩(wěn)定因素的積累,當它們在一定程度上積累時,就會形成故障。因此,在閥門故障之前消除芽中的這些不穩(wěn)定因素不僅可以延長閥門使用壽命,而且還可以避免由于閥門故障而嚴重影響生產(chǎn)。這需要建立閥的大修機構(gòu)或常規(guī)的大修機構(gòu)。以重質(zhì)堿碳化柱的三氣流量控制閥為例。在建立大修機構(gòu)之前,純堿過程介質(zhì)具有易于結(jié)晶,易于結(jié)垢和形成疤痕的特征,這導(dǎo)致閥體可移動部分的阻力增大,從而使執(zhí)行器起作用。不能彎曲且緩慢,直到調(diào)節(jié)閥的閥芯和襯套或閥座被卡住并且無法移動。出現(xiàn)問題后,一方面,需要停止冷卻塔以拆卸和維修閥門。不可避免地會影響生產(chǎn)。另一方面,備件和備件由于暫時找不到應(yīng)急措施,因此無法完全解決故障。建立大修機構(gòu)后,可以有足夠的時間準備備件和備件,并根據(jù)閥門的使用情況對閥門進行全面維護,從而提高閥門的性能和使用壽命。 4.結(jié)論通過建立大修機構(gòu),它不僅可以增加調(diào)節(jié)閥的使用壽命,減少調(diào)節(jié)閥的故障,降低儀器的故障率,而且還可以起到積極的作用。穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn),降低成本,提高效率??梢詢?yōu)化過程操作以確保生產(chǎn)設(shè)備的長期穩(wěn)定運行。